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在氨堿法純堿生產(chǎn)過程中,碳化塔素有“制堿心臟”之稱。碳化塔選型后,制約其生產(chǎn)能力的關(guān)鍵因素之一,就是冷卻水箱換熱效果的好壞。影響換熱效果的主要因素有:冷卻水量的大小、冷卻水溫度的高低、冷卻面積(即冷卻水層)的調(diào)整以及冷卻水管的換熱效率等。當(dāng)水量、水溫、水層、水走向都已經(jīng)固定而無法改變時,我們只能及時輪換制堿塔,清洗冷卻水管外側(cè)結(jié)疤,恢復(fù)其冷卻能力,但對于水側(cè)結(jié)疤仍無能為力。因此我們曾經(jīng)采取過酸洗、堿洗、反沖、反吹洗碳化塔冷卻水箱等手段,來提高冷卻水管的冷卻效率。碳化水箱廠家分享對幾種方法加以介紹和比較。
清洗碳化塔冷卻水箱,必須選在碳化塔中和作業(yè)期間進行。清洗前須將碳化塔冷卻水箱內(nèi)的水放掉并與水系統(tǒng)隔斷,同時減少清洗氣進量,控制中和水溫度在50℃以下,然后交付清洗。
1酸洗碳化塔冷卻水箱
酸洗碳化塔冷卻水箱,須由具有資質(zhì)的酸洗人員進行清洗。該法是在鹽酸中按一定比例加入緩蝕劑,在酸洗槽內(nèi)配好酸洗液,緩蝕劑的濃度控制在3‰。連接好酸洗管線,打通流程。然后開酸洗泵,將酸洗液打入碳化塔冷卻水箱內(nèi),出液再回到酸洗槽,這樣用泵不斷地將酸洗液在碳化塔冷卻水箱內(nèi)循環(huán),通過鹽酸與冷卻水管內(nèi)的生物粘泥及鈣質(zhì)結(jié)疤進行反應(yīng)、剝離,由酸洗液不斷帶出。在酸洗過程中,根據(jù)酸洗液濃度的變化,要適當(dāng)?shù)难a加鹽酸和緩蝕劑,當(dāng)酸洗液濃度變化很小時,酸洗完畢,將酸洗液放掉,碳化塔冷卻水箱沖凈,達到碳化塔水箱結(jié)疤清除的目的,交付生產(chǎn)投用。
正常酸洗每塔約需4~5h,加上放水、沖洗等約需6h左右,影響純堿產(chǎn)量約20t。酸洗每塔需鹽酸5~6t,緩蝕劑100kg左右,酸洗泵電機22kW,酸洗人員2~3人,酸洗總成本每塔約8000元。此外,酸洗碳化塔冷卻水箱,對設(shè)備壽命影響較大,當(dāng)鹽酸與緩蝕劑配比不當(dāng)或過洗時,會造成鹽酸與碳化塔冷卻水箱內(nèi)“花板”等進行反應(yīng),將“花板”洗薄甚至洗漏,給生產(chǎn)造成很大影響。此外酸洗過程中排掉的酸洗液也對環(huán)境造成了污染。
2堿洗碳化塔冷卻水箱
由于酸洗碳化塔冷卻水箱對設(shè)備壽命影響較大,2008年嘗試堿洗。用生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的落地堿加入硫化鈉桶內(nèi),用熱廢淡液溶解,堿液濃度控制在50tt,配成堿洗液,用泵沿上面所說的酸洗流程打入碳化塔冷卻水箱,回液再返回到硫化鈉桶內(nèi)。通過不斷的循環(huán),利用一定濃度的熱堿液對碳化塔冷卻水箱內(nèi)的生物粘泥等進行“軟化松弛”后,利用液體的沖擊力,不斷將泥帶出。在堿洗過程中,也需要根據(jù)堿液濃度的變化適當(dāng)補加落地堿,以保證堿洗液的濃度。
堿洗碳化塔冷卻水箱,每塔堿洗4h,耗用落地堿7.5t左右。因硫化鈉桶較小,堿洗完畢后的堿洗液無法回收,只能外排,總計耗時也在6h左右。因此法是人工化堿,勞動強度較大。此法為試驗性質(zhì),流程是臨時的,因此所接膠管較多,經(jīng)常出現(xiàn)爆管現(xiàn)象,造成堿液、膠管損失較多,每次堿洗需人員3人。
在此基礎(chǔ)上,從其它工序引來高鹽堿液作為堿洗液,利用以前棄之不用的貯桶作為堿洗桶,專門配制環(huán)型堿洗管和回收管線,在堿洗桶上裝設(shè)壓力表,能夠控制堿液的補加量和堿洗完畢對堿液進行回收。這樣堿洗碳化塔冷卻水箱時,準(zhǔn)備約40m3的高鹽堿液,在堿洗過程中,根據(jù)堿液濃度的變化適當(dāng)補加高鹽堿液即可。每次堿洗時,損失高鹽堿液約5m3。
在堿洗過程中,堿洗液濃度需控制在50tt以上,溫度控制在40℃左右,而且多次堿洗碳化塔冷卻水箱后,堿洗液濃度較低時需外排一部分,以保證堿液濃度。為了保證堿洗液溫度,每次堿洗前需要用1.5MPa蒸汽對堿洗液進行加熱。
這種堿洗方法,較前面所述的用落地堿為原料的堿洗方法降低了成本,減少了人工和環(huán)境污染。
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投產(chǎn)初期,曾借鑒其它兄弟企業(yè)用清洗氣反吹的方法來清洗碳化塔冷卻水箱,即從清洗氣導(dǎo)淋處接清洗氣至碳化塔冷卻水箱底部進水管上的外排閥,吹洗時四樓水箱放氣閥全開,冷卻水閥開少許,通過對清洗氣和冷卻水量的控制,讓清洗氣間歇式的帶著冷卻水通過碳化冷卻水箱中的冷卻水管,就像“浪淘砂”一樣,將碳化塔冷卻水箱內(nèi)的生物粘泥清除,并由水氣帶出,直到出水清澈為止。
由于此法是從四樓出水、出氣、出泥,且此法是間歇式的,因此吹洗時間較長,每塔約吹洗5~8h,對現(xiàn)場環(huán)境和生產(chǎn)的影響圖1碳化塔清洗示意圖都較大。在此基礎(chǔ)上,我們對此法進行了改進,從四樓放氣閥處進氣,開少許回水,從一樓外排處出水、出氣、出泥。這樣就可以用較多的清洗氣帶著適量的回水,猛烈沖刷冷卻水管內(nèi)壁幾次,直至水清澈為止。改進后的清洗氣反吹法,每塔用時基本控制在1h左右,對生產(chǎn)造成的影響也較小,能夠適應(yīng)高負荷情況下的生產(chǎn),而且此法外排的是水,排放的水進入氧化塘后回收利用,因此實現(xiàn)了零污染、零排放;而清洗過程中因采用的是清洗氣,無需外加動力裝置,因此動力消耗為零。因降低了勞動強度,人工也只需1~2人。
4幾種方法的效果比較
酸洗碳化塔冷卻水箱,屬化學(xué)清洗,成本高,污染較為嚴重,對設(shè)備壽命影響較大;堿洗碳化塔冷卻水箱,也屬于化學(xué)清洗范疇,但經(jīng)過改進后,成本、污染等較酸洗法有很大進步,但因清洗時間較長,造成中和水溫度高、濃度低,對生產(chǎn)影響較大,不適應(yīng)高負荷生產(chǎn);原始的清洗氣反吹法,因清洗周期長,對生產(chǎn)影響也較大,且每班只能清洗1座塔;改進后的清洗氣反吹法,清洗周期短,每班可吹洗3~4座塔,能夠及時提高碳化塔冷卻水箱的換熱效率。